粉末冶金爐在作業(yè)過程中或許出現(xiàn)多種缺點,以下是一些常見缺點及其解決方法:
一、溫度控制相關缺點
溫度反常
現(xiàn)象:爐溫失控,與溫控外表顯示的溫度紛歧起。
或許原因:熱電偶未刺進爐膛內、熱電偶分度號與溫控外表不匹配、溫度傳感器或控溫儀損壞。
解決方法:檢查熱電偶刺進方位,確保其與溫控外表分度號一同;替換損壞的溫度傳感器或控溫儀。
升溫過程中溫度不升反降
或許原因:熱電偶正負極接反。
解決方法:互換熱電偶接線頭。
二、加熱元件相關缺點
加熱元件不作業(yè)
現(xiàn)象:電源及加熱元件正常,但爐內溫度不升。
或許原因:設定的溫度較低、控制線路損壞、加熱元件開裂。
解決方法:調整設定的溫度;告訴修補人員檢修控制線路;替換開裂的加熱元件。
加熱元件壽數(shù)縮短
或許原因:再三啟停、超溫作業(yè)、電壓不穩(wěn)。
解決方法:防止再三啟停,合理設置溫度曲線;確保設備在額外電壓下作業(yè);加裝穩(wěn)壓電源或UPS系統(tǒng)。
三、氣氛控制相關缺點
氮氣純度下降
現(xiàn)象:在線氧含量監(jiān)測值升高,氮氣出口報警,燒結件出現(xiàn)氧化發(fā)黑或硬度缺少現(xiàn)象。
或許原因:分子篩老化、空氣含油含水、吸附時間切換反常、脫氧催化劑失效、氫氣比例失調。
解決方法:替換碳分子篩;替換前置過濾器和單調系統(tǒng);檢查電磁閥動作頻率,重啟或替換PLC模塊;替換脫氧劑或修復加熱系統(tǒng);檢查流量調節(jié)閥,康復配比系統(tǒng)精度。
氮氣壓力缺少或不堅決大
現(xiàn)象:出氣口壓力不穩(wěn)定,燒結爐進氣缺少、氣氛不堅決,氣體報警或爐控系統(tǒng)報錯。
或許原因:空壓機缺點或供氣缺少、管道走漏、電磁閥卡滯、儲氣罐容積缺少、PLC邏輯反常。
解決方法:檢修或替換空壓機、加裝儲氣罐;用肥皂水檢測連接點是否冒泡,緊固或替換漏氣軟管接頭;清洗電磁閥或替換線圈;增配氮氣緩沖罐;康復默許程序或從頭設置參數(shù)。
四、設備結構相關缺點
爐門密封不嚴
現(xiàn)象:爐內氣氛走漏,影響燒結質量。
或許原因:爐門密封條老化、變形或損壞。
解決方法:替換新的密封條,確保爐門關閉嚴密。
爐膛內壁腐蝕
現(xiàn)象:爐膛內壁出現(xiàn)銹蝕或墜落現(xiàn)象。
或許原因:長時間露出于空氣中,加上工廠內許多存在酸性氣體,與設備發(fā)生化學反應。
解決方法:定期整理爐膛內壁,涂刷防腐蝕涂料;改善設備存放環(huán)境,防止?jié)駶櫤退嵝詺怏w腐蝕。
五、操作與維護相關缺點
設備再三發(fā)起中止或自動關機
現(xiàn)象:制氮機再三啟停、作業(yè)不穩(wěn)定,氮氣純度、壓力重復不堅決。
或許原因:空壓機過載維護、PLC檢測誤報、氣動閥反常、氧含量監(jiān)測缺點、電源電壓不穩(wěn)。
解決方法:檢查電機溫度、電流表不堅決狀況,調整負載;替換或校準傳感器,康復默許設置;檢查電磁閥、調節(jié)器作業(yè)狀況;替換氧分析儀探頭或校準;增配穩(wěn)壓電源或UPS系統(tǒng)。
設備宣告反常噪音或振蕩
現(xiàn)象:空壓機、吸附罐、電磁閥等宣告顯著異響,鄰近根底松動、支架松脫。
或許原因:設備裝置不安靖、部件松動或磨損。
解決方法:緊固松動部件,替換磨損件;從頭裝置設備,確保安靖牢靠。